要判斷壓力離心機效果好壞難度較大
點擊次數:1316 更新時間:2019-09-06
TA漿料通過壓力離心機底部的進料管進人壓力離心機,利用離心機轉鼓2000r/min左右的高速旋轉產生的離心力,使固體顆粒堆積在轉筒內壁,通過螺旋輸送器將固體強制向下送出轉鼓,與再打漿水混合后進入再打漿罐,而液體則從頂部溢出,利用重力進人到母液罐,壓力離心機通過這一過程來實現固液分離。為防止進料管堵塞,在進料管處設有連續的脫鹽水沖洗— 管沖洗。PTA 裝 置 利用TA與PT酸的溶解度差異提純產品,PT酸和TA的溶解度圖,壓力離心機溫度的降低往往會導致母液中PT酸結晶析出,影響產品質量和離心機的穩定操作,應加以避免。
3 壓力離心機分離效果不佳原因分析
要判 斷 壓 力離心機效果好壞難度較大,而且沒有具體標準,只有相對比較值。結合本裝置,在恒定進料量、恒定總固含量的情況下,當壓力離心機電流上升,母液罐溫度下降,再打漿罐溫度上望升,母液罐液位控制閥開度變小,再打漿罐液位控制閥開度變大,壓力離心機扭矩上升。通過以上的變化,再配合對產品的取樣分析數據,可以判斷出壓力離心機的效果已經惡化.結合操作經驗和理論分析,造成本裝置壓力離心機效果不佳的原因有以下幾方面:
1) 管沖洗水溫度低。在原設計中,壓力離心機的管沖洗水、濾餅再打漿水和離心機沖洗水用的是來自同一熱交換器脫鹽水,由于再打漿后的漿料需通過真空過濾機過濾,溫度不能太高,再打漿水的溫度為9090。單臺離心機的進料流量約為32000kg/h,溫度15000,管沖洗水流量10000kg/h,溫度9090,管沖洗水與進料混合后的溫度約為13690,P T 酸的溶解度只有約3酬100g飽和溶液,過量的PT酸結晶后與TA一起進入濾餅。
2) 母液系統管線保溫效果不好母液管易被結晶析出的PT酸堵塞。
3) 沖洗水溫度波動,經常偏低,水洗效果不女子c在實際運行中,暴露出以下的問題:
?、?產品 PT酸含量高,質量不穩定。
?、?壓力離心機水洗效果不佳,堿洗頻率高。由于堿液中的氯離子引起軸承和設備的腐蝕,縮短設備的壽命。
③ 在原設 計條件下,為使產品Pf酸含量達標,管沖洗水的流量偏高,增加了脫鹽水的消耗。
4 改進方案
1) 將壓力離心機的管沖洗水、沖洗水與再打漿水分開,提高管沖洗水和沖洗水溫度。
① 離心機內的操作溫度提高到140℃以上,則PT酸的溶解度提高到4.3歲100g飽和溶液,大部分的PT酸可隨母液分離出去。同時由于打漿水的溫度維持不變,再打漿后的漿料溫度提高不多,對真空過濾工藝不會產生不良影響;② 提高 、穩定沖洗水溫度,從而提高水洗效果,降低堿洗頻率;③ 由 于 PT酸被洗去,減少了離心機內PT酸和TA的沉積;④ 增 加堿 洗母液管的定期作業(每周一次),壓力離心機堿洗由每周一次改為每月一次2) 提 高 母液系統保溫效果,防止PT酸析出。
5 方案的實施與效果
I) 新增 一 臺熱交換器,利用氧化部分自產的430kPa(G)蒸汽,在不增加外供蒸汽的情況下,將一部分脫鹽水加熱至1407,作為壓力離心機的管沖洗水和沖洗用水,再打漿水仍維持在原設計溫度。其次,在母液管外增設蒸汽盤管伴熱,一年四季保持常開以保證保溫效果。
2) 改造后,產品合格率達到100%,優等品率由原先的95%上升到98%,堿洗壓力離心機頻率降低到每月一次,生產每噸PTA可節省0.35t脫鹽水,